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延長乳化液使用過程中壽命的方法

發(fā)表時間:2015-04-24 09:43:56

 乳化液使用壽命短,如不妥善管理,就會變質(zhì)發(fā)臭,為了保證乳化液的質(zhì)量及延長的使用壽命,乳化液應(yīng)隨用隨配,不宜久藏。乳化液應(yīng)置放在室內(nèi)或有擋陽的地方,溫度應(yīng)保持在2℃~27℃,貯液箱上要加蓋,以防灰塵等雜質(zhì)落入,影響使用質(zhì)量。

配制乳化液時應(yīng)先將水放在配制桶內(nèi),再根據(jù)濃度要求將乳化油慢慢注入水中,一邊注入,一邊攪拌,使其形成均勻的乳化液。水溫不應(yīng)過低,否則容易產(chǎn)生結(jié)塊現(xiàn)象。應(yīng)注意的是,目前不少操作者在配制乳化液時,都是先用桶到倉庫內(nèi)領(lǐng)取乳化油,然后直接放水稀釋,這樣不易使乳化油在水中攪拌均勻,難以保證質(zhì)量。配制乳化液時還應(yīng)注意水質(zhì)硬度,水的硬度通常用每升中所含硬度礦物質(zhì)碳酸鈣的mg數(shù)表示,即用ppm表示,水的硬度應(yīng)在100~200ppm之間。硬度過大的水不但會影響乳化液的穩(wěn)定性和防銹性,并會加快的繁殖,見表1。為此,需進(jìn)行軟化處理。如可加入洗滌蘇打NaCO3.10H2O或采用蒸餾水。國外常用凈水來配制乳化液。凈水實際上是去離子水。用去離子水配制的乳化液,在使用中沒有殘留物,不腐蝕機(jī)床和工件,而且乳化液不易變質(zhì),使用壽命長。但價格較貴,主要用于精密加工等有特殊要求的場合。

乳化液應(yīng)注意日常的維護(hù)與管理,要定期對水質(zhì)、系統(tǒng)清潔度和系統(tǒng)液量進(jìn)行檢測。系統(tǒng)清潔度對乳化液性能穩(wěn)定十分重要,系統(tǒng)清潔主要是除油污。由于在生產(chǎn)過程中會帶走部分乳化液,所以每天要及時補充新液,使系統(tǒng)總液量不變。補液時,應(yīng)注意倒入液槽的位置要低、速度要慢。必須指出,乳化液要經(jīng)常不斷地循環(huán)使用,停機(jī)較長時間不工作的乳化液(如五一和十一國慶節(jié)放長假),仍需定時進(jìn)行循環(huán)(至少應(yīng)隔3~4天,開動液壓泵一次)、攪拌或通入空氣;或加劑、補充添加劑等,以防止乳化液中大量繁殖,導(dǎo)致乳化液變質(zhì)。

工作的乳化液還要定期檢測和調(diào)整它的濃度和PH值。乳化液的濃度通常為5%~15%。濃度過高泡沫多,成本也高,刺激皮膚,冷卻性差;濃度過低,則防銹性、抑制能力和潤滑性都變差。導(dǎo)致濃度下降的原因很多,如水質(zhì)的硬度高、乳脂和油脂析出、污染、乳化劑消耗、乳化液不穩(wěn)定等,視情況須及時加以調(diào)整。乳化液的PH值應(yīng)呈中性或略帶鹼性,即PH值應(yīng)為7~9。當(dāng)PH值小于6時,乳化液就不穩(wěn)定,會起腐蝕作用。如果PH值下降,可加一些NaOH或蘇打,但不能加得太多。如果PH值上升,則應(yīng)添加一些新配制的乳化液。研究表明,當(dāng)PH值由12~14下降到8~9時,此時乳化液中繁殖極快,應(yīng)加入劑(如亞甲二氯化酚、乙二胺四酯酸EDTA等)。劑用于乳化液中,僅起一種沖擊性作用,所以要定期反覆使用,大約一個月左右加一次。但經(jīng)常使用同一種劑,亦會造成的抗藥性。

為了延長乳化液的使用壽命,還可采用集中供液的方法。所謂集中供液就是將多臺濕式加工的、使用相同的切削方式和材料的,每臺機(jī)床上各自獨立的乳化液供給裝置,合并為一個供給系統(tǒng)。

集中供液由于采用了大循環(huán)、大流量、大行程液體回流,所以乳化液的熱量散發(fā)快,供液系統(tǒng)溫度低,并且在周末和節(jié)假日等停工期間還設(shè)有內(nèi)循環(huán)(見圖4中C回路),使大流量的乳化液能不間斷地流動,有效地抑制了的生長,同時也易于對乳化液的性能指標(biāo)(如PH值、濃度以及泡沫等)實現(xiàn)自動控制,確保乳化液的質(zhì)量。此外,集中供液也便于污液的集中凈化處理,保護(hù)生態(tài)環(huán)境。中國大陸上海大眾汽車有限公司發(fā)動機(jī)廠對乳化液采用集中供液后,使乳化液的平均壽命比單機(jī)分散供液時提高了2.5倍,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。但集中供液一次性投入的成本較高。

實踐證明,乳化液只要正確供給、配制、存放、保管和,它的使用壽命即可大大延長。

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